凌晨两点,位于郊区的精密电子厂品控车间里闷热得像个蒸笼,空气里混杂着电子元件过热的焦糊味和淡淡的机油味。车间主任满头大汗,手里死死攥着几个已经被高温烤变形的测试探头,声音都在发抖。他指着角落里那台联想冰箱,几乎是咆哮着对我喊:“坏了!这批刚出厂的精密仪器因为温控失灵全报废了!这是几十万的货,你现在的任务是必须马上把温度降下来,哪怕天塌下来也得把这块冰垒起来!”我二话没说,抓起工具箱就往现场冲,那种时候,任何废话都是多余的,我必须马上接管局面。
遇到遥控器指示灯亮起但压缩机完全不响应的情况,千万不要盲目更换主板,90%的故障是红外接收头被灰尘污染、进水短路或主板信号传输线路接触不良。
到了现场,我首先让主任把周围的高压设备电源切断,避免我检修时发生触电危险。我盯着那台联想冰箱看了足足五秒钟,外壳还在微微震动,说明压缩机正在试图启动,但就是没动。这种情况我见得多了,跟主任说:“别急,先别叫采购部的人来骂人,把电闸拉了,我给你演示一下怎么在十分钟内让它转起来。”
我蹲下身,熟练地打开冰箱冷藏室的门边盖板,那里是检修的黄金位置。这时候必须遵循排查逻辑,不能乱来。
我打开万用表的蜂鸣档,第1步,先测电源插座的电压。工厂电网波动大,有时候电压低于180V,压缩机保护器就会直接切断回路。我用表笔插进插座,万用表显示电压正常,是220V左右。这说明供电没问题,怪就怪在控制端。
紧接着,第2步,我要检查红外接收头。那是一个黑色的三极管状元件,正对着冰箱内部的前面板。我用手电筒照了照,发现接收头周围积了一层厚厚的金属粉尘,这是精密车间特有的,金属粉尘一旦受潮导电,就会屏蔽信号。我用吹球把灰尘吹干净,然后用万用表二极管档位测量接收头的正反向阻值,正常应该在几十欧姆到几百欧姆之间,如果数值无穷大或者短路,就是坏了。万用表显示数值正常,看来接收头没坏,问题出在信号传递上。
我小心翼翼地拆开面板,把主板上的线束一个个拔下来检查。第3步,重点检查连接红外接收头的线束插头。我用手轻轻晃动插头,发现其中一个针脚有点虚焊,松动了。这种情况在工业环境下太常见了,长期的震动导致焊点脱落,信号就断了一半。我用吸锡带把焊点清理干净,加了一点助焊剂,重新用电烙铁补焊。第4步,焊好后,我给电容充了一次电,确保回路是通的。
通电测试,我拿出遥控器对着接收头按下去,那台原本死寂的联想冰箱突然发出一声沉闷的“嗡”声,压缩机启动了,随后是制冷剂流动的嘶嘶声。车间主任长出了一口气,瘫坐在旁边的凳子上。我跟他说:“这种故障在咱们这种精密车间太典型了,强磁场和金属粉尘是接收头的天敌。以后每隔半年,不管冰箱好不好使,你都必须用干燥氮气吹一遍接收头位置的防尘罩。”
经过这一折腾,时钟已经指向了凌晨三点多。我跟主任收拾好工具箱,把那扇沉重的隔音门重新关好。其实作为维修工,我最怕的就是这种深夜抢修,因为环境差、压力大,但也是最考验技术的时候。我跟他说:“这机器修好了,但主板那个虚焊的隐患还在。你明天给我发个定位,我带个好点的补丁板过来加固一下,别等下次断货了再找我。”主任连声答应,递给我一瓶水,我拧开喝了一口,冰凉的水顺着喉咙下去,心里的那块石头总算落了地。
