那是个星期六的下午,日头毒辣得像要毒死谁似的,柏油马路被晒得泛着一层油光。我刚擦完手里的螺丝刀,正准备收工喝口水,手机就炸了,是个新楼盘的急单。我赶紧蹬着我的小电驴往城西赶,这一路颠簸,把人骨头架子都要颠散了。到了那套刚装修好的别墅门口,开门的是个穿着背心的年轻人,满头大汗,一脸的苦相。他也没跟我寒暄,直接扯着嗓子喊:“王师傅,救命啊!我刚搬进这套房子,这OEING空调怎么跟抽风一样?刚开一会儿就停,屋里那股子甲醛味儿还没散呢,我又没法待,你说气人不气人?”我一进门,确实,屋里热得像蒸笼,那台白色的OEING柜机嗡嗡响着,时不时还‘咔’地一下断电,死一般的寂静。这声音听着就让人心里发毛,好在我是修这行几十年的老把式,心里稍微踏实了点,但还是被这高温和嘈杂的装修声搞得挺烦躁。
刚装修完的房子,OEING空调隔三差五自动停机,大概率不是缺氟也不是管子堵了,而是主板上的抗干扰电容或者芯片虚焊的问题。
我走到机器跟前,掏出工具包,先按了按遥控器,指示灯闪得挺欢。我让业主去旁边坐会儿,别在那乱动,免得被电着。这机器刚通电没多久,没过五分钟,那股熟悉的“咔哒”声又来了,紧接着就是整机静音。我伸手摸了摸机壳,烫手得很,这压缩机没启动,电辅热还在工作,跟个电热毯似的烤着我的手。我二话不说,弯腰把底座拉开,想看看是不是滤网积灰太多堵了。结果一看,那滤网白得像纸一样,干干净净,连个毛球都没有。我心里暗骂了一句,设计师这脑子绝对进水了,把进风口设计在离地面这么近的地方,也不怕潮气进去把主板泡了。
这次我是真走了弯路。刚开始,我脑子一抽,心想这新机器还能坏?肯定是外机的问题。我提着工具箱爬上了三楼的天台,那太阳晒得我后背皮都要脱一层。到了外机跟前,我戴上手套,拍了两下铜管,仔细瞅了瞅压缩机。这一瞅不要紧,还真让我找到了点蛛丝马迹——外机的管路保温棉有一块是翘起来的,露出了里面的铜管。我当时的逻辑很简单:保温棉破了,铜管结露严重,导致高低压保护,机器肯定就停机了。我差点就在那儿拆保温棉换新的了,但我手伸进机器那一瞬间,突然意识到不对劲。这机器是在室内机那头停的,外机风扇倒是转得起劲,要是管路结露引起的高低压保护,外机早该先趴窝了。我当时心里就琢磨,这图纸上的事儿,有时候真得现场看才行。
确认了外机没啥大毛病,我灰溜溜地下来,心里那个悔啊,觉得自个儿要是修不好这OEING空调,晚上都没脸回家吃饭。回到室内,我重新拿起万用表,这次我不看外机了,直接把内机面板全部卸下来,露出了里面的主板。这OEING的板子设计得那是相当简陋,我凑近了看,发现主板上有个极不起眼的电解电容,就在供电接口旁边。这电容扁扁的,侧面都鼓包了,原本圆润的顶部塌陷下去一块,跟个瘪了的轮胎似的。我那叫一个心明眼亮,这玩意儿我一看就知道,电容鼓包,直接导致电压不稳,启动电流一大,保护电路立马跳闸,空调不就停了吗?设计师这主板用料也太偷懒了,几百块的机器居然用这种劣质电容。
接下来就是动手修了,这过程说起来简单,做起来还得讲究个细致。我先把电源插头拔了,等待主板彻底放电。拿出剥线钳和万用表,先确认一下现在的电容数值。我用万用表的电容档位一测,指针直接打到了头,根本读不出具体数值,这就说明这电容已经彻底废了,完全失去了储能功能。我让人帮我找来一个新的同规格电容,型号是10UF 450V的,稍微比原装大点也没事,更耐造。我在心里默念着“断电操作”,先把旧的电容拆下来。这时候可得小心,那里面的余电能把人电得跳起来。我用一字螺丝刀把引脚轻轻撬松,再一点一点往外拔,这老焊盘有时候跟主板粘得跟胶水似的,费了好大劲才完整取下来。
接着是焊接环节,这活儿得稳。我掏出电烙铁,预热了大概两分钟,烙铁头冒出一股青烟,温度正好。在新的电容引脚上上锡,然后把电容插进孔里,用力按紧,保证引脚是直的。我右手拿烙铁,左手拿着焊锡丝,对准引脚和焊盘,稍微一蹭,焊锡就流进去了。我盯着那个焊点看,要求是圆润、光亮、没有气孔,跟个珠宝似的。焊好了正极和负极,再检查一遍周围有没有连锡的地方,万一短路了,这主板就得报废。把电容固定好,插上电源,我深吸了一口气,跟业主说:“你试试。”
业主按了遥控器,那熟悉的嗡嗡声响了。我贴在机器侧面听,没有那种刺耳的电流声,而是平稳的压缩机启动声。机器运转了五分钟,十分钟后,二十分钟……居然一直没停!我拿个手电筒照了照那个新换的电容,扁平的肚子慢慢鼓了起来,这心里的大石头总算落地了。我抹了一把脸上的汗,跟业主说:“这空调修好了,以后别老开到最低温度,费电不说,对机器也不太好。这刚装修的房子,最好多开窗通通风,这OEING空调现在看着没问题了,但机器内部还是虚,别指望它跟你抗造。”
